聚羧酸系減水劑作為繼萘系、密胺系、脂肪族系和氨基磺酸鹽系之后研制生產(chǎn)成功的第高性能減水劑,具有摻量少、減水率高、保坍性能好、與水泥適應(yīng)性強(qiáng)、混凝土收縮小等特點(diǎn),
(1)廢氣:反應(yīng)釜揮發(fā)的非甲烷總烴類有機(jī)廢氣采取液封罐(水溶液)吸收后經(jīng)活性炭吸附再由一根15m高排氣筒外排,另外加強(qiáng)車間通風(fēng),降低無組織排放有機(jī)廢氣對(duì)周圍大氣環(huán)境影響。
(2)廢水:循環(huán)冷卻水、液封箱廢水、設(shè)備沖洗水等廢水回用于生產(chǎn);車間地面沖洗廢水、生活污水依托廢水處理設(shè)施處理后排入工業(yè)園區(qū)污水處理廠處理,對(duì)水環(huán)境影響甚微。
(3)噪聲:各設(shè)備擬采取減震安裝、隔聲等措施削減處理,并經(jīng)廠房隔聲后能夠滿足聲環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(4)固廢:生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢活性炭、有毒有害原料廢包裝物等危險(xiǎn)廢物由廠家回收處置,其余一般工業(yè)固廢外售,生活垃圾在廠內(nèi)定點(diǎn)貯存后由環(huán)衛(wèi)部門集中收集處置。項(xiàng)目的各類固體廢棄物均得到了有效的處理和處置。
坍落度控制
預(yù)制箱梁對(duì)于外觀的要求較高,因此,對(duì)于混凝土質(zhì)量的穩(wěn)定,尤其是坍落度的穩(wěn)定和均勻性,對(duì)于減少水紋、云斑、色差甚至孔洞、浮漿過厚等缺陷起到重要作用。
1.原因分析:
(1)聚羧酸外加劑摻量少、減水率高,生產(chǎn)時(shí)對(duì)用水量極為敏感。當(dāng)用水量有波動(dòng),增減3~5kg時(shí),坍落度變化顯著,輕微泌水或無擴(kuò)展度。
(2)計(jì)量有誤差,出現(xiàn)超摻情況,出機(jī)混凝土坍落度偏大,經(jīng)過攪拌合運(yùn)輸,到施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)有輕微離析狀,檢測(cè)其基本性能時(shí),有泌水及板結(jié)等現(xiàn)象。作為試驗(yàn)用混凝土,澆筑時(shí)不易振搗,上部板結(jié)嚴(yán)重。拆模時(shí)有粘?,F(xiàn)象,試驗(yàn)箱梁底部有明顯水紋,內(nèi)部側(cè)面則有蜂窩現(xiàn)象,外觀較差。
2.預(yù)防措施:
(1)增加骨料含水率的檢測(cè)頻次,保證生產(chǎn)用水量準(zhǔn)確,針對(duì)砂子含水建議每個(gè)工作班或連續(xù)供應(yīng)過程中每兩小時(shí)測(cè)一次,增加頻率,保障用水量的準(zhǔn)確度;石子方面,最好是直接干篩。本站在供應(yīng)前期,為保證石子質(zhì)量,采用水洗2~3遍,存放一周晾干,但在實(shí)際生產(chǎn)過程中,大堆石子外部干燥但內(nèi)部仍然較濕,且不同層面含水也不均勻,對(duì)坍落度的穩(wěn)定性影響較大。后改為直接干篩,效果較好;
(2)不授予機(jī)操人員調(diào)整用水量權(quán)限;
(3)延長攪拌時(shí)間,保證攪拌均勻性;
(4)與外加劑廠家溝通協(xié)調(diào),將外加劑摻量由設(shè)計(jì)的1.2%提高至2.0%,減小相對(duì)誤差,降低計(jì)量敏感度;
(5)升級(jí)生產(chǎn)控制系統(tǒng)的管理軟件,更換傳感器,保障計(jì)量精度。
管理員
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