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減水劑使用過程中導致混凝土性能波動較大的原因分析

發(fā)布時間:2022-08-24人氣:497

    由于自身分子結構的原因,對混凝土原材料要求較傳統(tǒng)萘系和脂肪族等高效減水劑更為嚴格。當前砂石集料緊缺和商品混凝土的不規(guī)范生產(chǎn)使得混凝土中泥的帶入較以往更加容易,減水劑的使用為混凝土行業(yè)可謂是添磚加瓦,在使用過程中導致混凝土性能波動較大的原因有哪些?

  1、常見問題

  (1)原材料稍有變化導致減水劑摻量過小混凝土流動性差、損失快。

  (2)原材料稍有變化導致減水劑摻量過大混凝土分層離析、泌水嚴重。

  2、原因分析

  在原材料變化不大時,減水劑由于自身減水率較高的性質(zhì)會導致混凝土和易性波動。我們來對比一下萘系減水劑和減水劑的有效成分含量(也就是固含量),就不難理解減水劑摻量容易波動的原因了。對比結果。

  用以上兩種減水劑,用相同的原材料達到相同減水率時做C30的配合比。

  可以看出一般情況下萘系減水劑的固含量約為的4~5倍,可以算出萘減水劑(液體)摻量為膠凝材料總量的2.4%,混凝土每方減水劑有效成分(固含量)為2.4kg,有效成分摻量為膠凝材料總量的0.65%;減水劑(液體)摻量為2.2%,混凝土每方減水劑有效成分(固含量)為0.46kg,有效成分摻量為膠凝材料總量的0.12%。就是因為減水劑的減水率較高,有效成分用量較少導致了在生產(chǎn)時,計量誤差和生產(chǎn)誤差改變了減水劑的實際摻量,導致了混凝土和易性的不穩(wěn)定。并且目前大部分廠家為了表現(xiàn)出自己產(chǎn)品的減水率高、摻量低,故意提高含固量使液體減水劑的摻量控制在1.5%~2.0%之間。(C30)配合比為例那么它的每方減水劑摻量在5.55~7.40kg之間,減水劑用量越低生產(chǎn)的波動性就會越大。

  機制砂的含水率對減水劑的影響分析。由于機制砂(機制砂石粉含量較大)有較強的吸水性所以對減水劑也有一定的吸附作用。如果在攪拌混凝土時含水率過低的砂直接與減水劑接觸,會降低減水劑的實際摻量?,F(xiàn)在大多數(shù)商品混凝土企業(yè)為了提高生產(chǎn)效率,私自調(diào)整攪拌機投料順序和攪拌時間。以為這樣可以節(jié)約電費,實際上增加了減水劑用量,提高材料成本,影響了混凝土的性能,得不償失。

  試驗1根據(jù)不同的投料順序,研究砂對減水劑吸附作用下對混凝土和易性的影響。試驗配合比。

  注:(1)水泥為中晶P?O42.5;

  (2)礦粉為丹陽S95級;

  (3)粉煤灰為五龍Ⅱ級;

  (4)砂是機制砂、Ⅱ區(qū)、細度模數(shù)2.8、石粉含量8.3%。

  第一次把減水劑直接和骨料一起攪拌30秒,然后把膠凝材料和水一起加入攪拌60秒。初始坍落度160mm,半小時后120mm。

  第二次把膠凝材料和骨料一起攪拌30秒,然后把減水劑全部溶解到水里一起加入攪拌60秒。初始坍落度180mm,半小時后165mm。

  第三次把二分之一的水和骨料一起攪拌30秒,然后把減水劑全部溶解到剩余的水里和膠凝材料一起加入攪拌60秒。初始坍落度195mm,半小時后185mm。

  試驗2用三種不同投料方法,不同的減水劑摻量達到相同的和易性。

  用第一次的投料方法,減水劑用到了9.62kg,坍落度為210mm,和易性較好。

  用第二次的投料方法,減水劑用到了8.88kg,坍落度為205mm,和易性較好。

  用第三次的投料方法,減水劑用到了8.14kg,坍落度為205mm,和易性較好。

  由兩個試驗可以看出相同配合比,第一種投料方式比第三種坍落度小了35mm,第二種比第三種小了30mm。如果要達到相同的坍落度第一種投料方式比第三種減水劑用量多出20%,第二種比第三種多8%。砂石吸附減水劑對混凝土的和易性會有較大影響。但是實際生產(chǎn)時砂的含水率、投料順序和攪拌時間會加劇或降低這種效果。同樣由于萘系有效成分(含固量)較多,而減水劑有效成分(含固量)少,進一步加劇了生產(chǎn)過程中減水劑減水效果的波動。

  3、解決辦法

  (1)減水劑含固量不宜過高,液體減水劑摻量應控制在膠凝材料總量的2.5%~3.0%。這樣假如膠凝材料總量為370kg,那么每方減水劑用量就由原來的5.55~7.40kg(原來的摻量為1.5%~2.0%)增加到9.25~11.1kg。這樣每方混凝土減水劑是增加了,但含固量降低了,每方混凝土減水劑成本是不變的。由于增加了單方用量,就降低了計量誤差和生產(chǎn)誤差,保證了混凝土生產(chǎn)的穩(wěn)定性。

  (2)實際生產(chǎn)時要嚴格控制砂的含水率,含水率過大會導致混凝土用水量波動較大,含水率過小又增大了砂對減水劑的吸附性。砂的含水率應控制在4%~6%之間,投料時應避免減水劑直接與較干的砂接觸,正確控制攪拌時間。

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